高压变频器在华能沁北电厂的运用

原创 2020-06-30 10:11  阅读

  华能沁北电厂一期工程建设规模为1 200 MW,安装2 台600 MW 国产化超临界参数燃煤发电机组,是我国首台600 MW 国产化超临界燃煤机组依托项目。机组主设备国产化方案按照引进技术、联合设计、合作生产的方式,锅炉采用了东方锅炉(集团)股份有限公司引进日本巴布科克日立公司技术制造的DG1900/25.4-Ⅱ1 型锅炉,葡京赌场真人平台汽轮发电机采用哈尔滨汽轮机厂引进日本三菱公司技术制造的CLN600-24.2/566/566型汽轮发电机。2006年华能集团公司决定在天津杨柳青电厂、沁北电厂、北京热电、珞璜电厂、华能岳阳电厂对部分风机水泵采用高压变频调速,华能集团公司在国际上公开招标采购高压变频器。东方日立(成都)电控设备有限公司中标20台高压变频器,为国内中标台数最多的单位。

  其中在华能沁北电厂1#机组2台一次风机上分别加装一套东方日立(成都)电控设备有限公司生产的DHVECTOL-HI03300/06B高压变频装置。

  该变频改造工程2007 年5 月31 日开工,6 月11日一次投运成功,共历时12天。在调试的过程中,故障报警可靠,联锁可靠,各种保护功能完备,工频和变频切换正常,运行期间,DCS系统与变频器接口正常,控制精度高,系统运行稳定。

  在机组低负荷运行时,由于风机入口导叶开度小,入口导叶的节流以及在风机入口产生的紊流加剧,使一次风机的运行效率降低。风机的效率随一次风机出力的降低明显降低,这也是随机组负荷降低一次风机功耗快速增加的原因。

  变频改造后,一次风机由原先的入口导叶调整一次风机出口母管风压改为通过变频器调整一次风机转速来调节总一次风压。当一次风机采用变频调

  节后,风机的入口导叶取消,在机组低负荷运行时,入口导叶的节流和导叶角度改变后在叶轮入口产生的紊流减弱或消失,极大地提高了风机低负荷运行时的效率,降低了生产厂用电率。

  1#机组1A、1B风机分别采用东方日立(成都)电控设备有限公司生产的鲁棒型无速度传感器矢量控制高压变频调速系统,变频器的主要参数如下:

  DHVECTOL-HI03300/6B 高压变频器的输入侧隔离变压器采用移相式变压器,变压器一次侧绕组为6 kV,二次侧共24个绕组分为三相。每个绕组为延边三角形接法,分成8 个不同的相位组,分别有+7. 5、+15+22. 5、+30、-7. 5、-15、-22.5、-30移相角度,形成48 脉波的二极管整流电路结构。见表1,每个二次侧绕组接一个功率单元,这种移相接法可以有效地消除47 次以下的谐波。对电网谐波污染小,直接满足IEEE519-1992的谐波抑制标准。

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